纯化油田回注污水处理新技术应用
对于纯梁采油厂的主力开发区域纯化油田来说,降压增注是提高原油产量的重要措施,也是长期困扰我们的一大难题。多年来,我们作过种种努力,但没有从根本上解决问题,注水压力仍居高不下(目前已达到32MPa),注入层堵塞严重,欠注井增多,产液量下降,并且注水系统腐蚀严重。究其原因,首要的是回注污水严重不达标。因此,迫切需要采用新型污水处理技术。
一、注水压力升高的原因分析
2001年8月首站污水系统改造,增加了两级过滤装置,完善了加药流程,加大了药剂费用。虽然收到了一定的效果,但处理后的水质状况仍不能达标,主要指标超标严重(如悬浮物含量、细菌含量、硫含量等),见表1。
表1 首站污水水质状况
|
取样时间
|
含 油 量
mg/L |
含硫量
mg/L |
悬浮物含量
mg/L |
平均腐蚀率
mm/a |
SRB菌
个/ml |
|
2003.6 |
28.6 |
26.2 |
28 |
0.1507 |
2500
|
悬浮物超标,可直接导致注水地层堵塞,而硫酸盐还原菌SRB严重超标,不仅可直接或间接导致地层堵塞,而且使注水管网腐蚀严重。
1.硫酸盐还原菌SRB直接堵塞地层
硫酸还原菌SRB在注水系统中以菌落的形式生存,而菌落具有粘弹性,进入地层造成堵塞;另外,SRB代谢产物为粘液,也能堵塞地层。
2.造成注水管网腐蚀,腐蚀产物堵塞地层
当水中有S042-时,SRB靠它的氢化酶及S042-进行如下反应:
4Fe(铁)+ S042-+4H20→FeS↓+3Fe(OH)2↓+OH-
另外,SRB也能在厌氧环境下将水中水溶性无机硫酸盐(S042-)还原成具有臭鸡蛋气味的硫化氢(H2S),反应式如下:
S042-+10H+ +8e→ H2S↑+4H20
反应中正六价硫被还原成负二价硫,SRB从中获得了能量,并且生成了腐蚀产物黑色的硫化亚铁(FeS)沉淀及氢氧化亚铁[Fe(OH)2]胶状沉淀,这两种沉淀相互结合,并与水中的原油、粘土等组成污水悬浮物,使回注水变黑、变臭。
水中的硫酸根是天然存在的,水中H2S的增加是硫酸盐还原菌(SRB)大量繁殖的标志。H2S对钢罐及管线易形成腐蚀,产生的腐蚀物FeS随水注入地层引起堵塞,从而造成注水压力不断增大,注水量不断下降,尽管酸化处理,注水井注水量仍下降,有时注水井反洗或反吐时可见到大量的黑水和黑色粘液的产生。
FeS的另一大害便是在流程中联同Fe(OH)2、Ca2+、Mg2+等形成胶体硫为主的堵塞物吸附在管壁上,使管道堵塞并造成垢下腐蚀,从而使干压增高、设备、管网寿命降低。
如果水中没有硫酸盐还原菌SRB,则上述反应均不能发生,因此,实现降压增注的必要措施是回注污水杀菌、除硫及悬浮物。目前,污水杀菌已得到纯梁采油厂上下的高度重视,加大了杀菌剂投入,并进行了电场、生物等杀菌试验研究,但污水细菌具有强烈的抗药性,物理杀菌极难取得应有的效果,使纯梁采油厂回注污水的“黑水”现象依然没有找到最有效的解决方法。而实践证明,“ZD一101”用于纯梁油田回注污水处理是最有效的技术。
二、油田回注污水处理新技术
1、技术理论分析
河北科技大学新近研制开发的ZD一101水处理技术,所用药剂主要成分为稳定性二氧化氯,另外还添加了多种辅助成分,从而实现了一剂多能的综合效果—杀菌、除硫、缓蚀、阻垢、絮凝、清淤、灭藻、清洗,特别适用于纯化油田回注污水的综合水质处理。调整配方后,还可用于油水井解堵和管线清洗。
该产品具有显著的杀生作用,是一种高效的氧化性杀菌灭藻剂,可以从根本上解决硫酸盐还原菌对地层造成的直接和间接堵塞。能在很宽的pH范围内将硫化物迅速地氧化为易溶于水的硫酸盐,能迅速地解除硫化物的“臭鸡蛋”气味,且不会形成胶体硫而成为堵塞物。反应式如下:
5FeS+9CL02+H2S一5Fe3++5S042-+9CL-+4H+
5H2S+8CL02+4H20→5S042-+8Cl-+18H+
FeS几乎是配水系统中污泥的全部成分,在经CL02逐步的氧化,转化为可溶物,会使污泥中其它成份不稳定,从而失去对管线的附着力,管线内径不久就会恢复到原来的口径。近井底地带的FeS堵塞物被逐渐氧化清除后,降低压力损失,可提高注水量,有效的减轻硫化氢的诱导腐蚀。
2、室内与现场实验结果
室内与现场试验情况详见工艺所《液态稳定二氧化氯在回注污水中杀菌、除硫现场试验总结》。
2003年10月至12月,在纯四注水站进行了现场试验,从现场试验中可以明显看到:
(1)水质变清。污水由黑色变为澄清透明。
(2)杀菌效果显著。使用量达到5mg/L时,杀菌率达到95%以上。
(3)除硫效果明显。测试结果表明,使用量达到12.5mg/L时,除硫率达到100%。
(4)注水干线压力出现明显下降的趋势。
(5)显著的清垢能力。从现场发现,泵壳内结垢物被完全清除。
(6)良好的缓蚀性能。检测结果发现,使用药剂的浓度12.5mg/L时,钢片腐蚀速度由O.1507mm/a降至0.025lmm/a(标准为0.076 mm/a)。应当说明:在一定条件下CL02又具有相对的腐蚀性,使用中要根据水质情况确定最佳使用浓度。理论和实验证明:最佳杀菌、除硫、阻垢、浓度正是最佳的防腐缓蚀浓度,在一定浓度范围内,它的腐蚀性便转化为缓蚀性。如果使用中需要加大CL02含量时,可根据实际情况选择与之配伍的缓蚀剂来克服它的问题,“ZD一101”本身就含有缓蚀成分。所以大可不必顾虑CL02的腐蚀问题。
纯四注水站现场试验表明,该技术是解决纯化油田回注水的杀菌、除硫、缓蚀阻垢、进而达到降压增注效果的有效措施。
三、技术经济性评价
采用“ZD-101”技术优于现行水处理技术。目前,纯梁首站纯化部分水处理药剂费为1.10元/m3按日处理污水5000m3计,年药剂费:1.1×5000×365=200.75万元/年,处理效果如表2
表2 回注污水水质分析数据表
分析日期: 2003.11.27 检测依据: SY/T5329-94 Q/SL0728-94
|
站
名 |
水量
m3/d |
污水含油量
mg/l |
悬浮物含量
mg/l |
腐蚀速度
(静态挂片)mm/a |
SRB
个/m1 |
月度
综合
达标
率%
|
参考指标
|
|
标
准
值 |
实
测
值 |
达
标
率% |
标准
值 |
实
测
值 |
达
标
率% |
标
准
值 |
实
测
值 |
达
标
率% |
标
准
值 |
实
测
值 |
达
标
率% |
腐
生
菌 |
铁
细
菌 |
硫
化
氢 |
|
纯
化 |
5000 |
≤8.0 |
12.26 |
65.3 |
≤3.0 |
8 |
37.5 |
<0076 |
O.1093 |
69 5 |
<100 |
1300 |
7.7 |
45.O |
25 |
0 |
lO |
由表2,可见综合达标率仅为45%,杀菌指标仅为7.7%,这样指标的水质,肯定是黑浊的,不可避免地造成对管网的严重腐蚀和地层的伤害。
采用“ZD-101”技术,水处理药剂费为0.9元/m3按处理量50000 m3/d计,则年药剂费为0.9×5000×365=1642500(元/年)。全年节余药剂费为200.75-164.25=36.5万元,即使加上设备人工等杂费也不会突破现行费用。但可以保证水质达标。水质达标将不仅大大减缓设备管网的腐蚀速度,从而提高设备、管网寿命。而且能够清洗解堵地层,降压增注、提高产液量。这一系列的间接效益更是我们追求的目标。
另:若对整个首站进行处理,药剂费为0.75元/m3,按处理量15000m3/d计,全年费用为:0.5×15000×365=4106250元,较现行的420万元/年,节余10万元/年。水质指标也将大大优于现在的指标。
四、 实施方案:
1.现场工作人员2-3人。
2.操作间(设备、库房值班)60m2。
3.在缓冲罐处按装设备和相应的流程改造。(见下图)
4.药剂浓度分三个阶段添加:
①按15-20ppm连续加药3天,以予处理和系统管网清洗。
②按5-12.5ppm连续加药30天在水质达标的前提下,调整配方,优化药剂浓度。
③以优化的浓度值连续进行。
5.安全操作规程(略)
图一 工程流程图 (首站)
图二工程流程图 (纯化站) |